成功案例

重庆永航钢厂

针对该厂80吨Costeel冶炼工艺和耐火材料工艺的优化,使其产能提高46.5%。
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项目描述

炼钢技术团队在重庆永航钢厂技术服务总结报告

  技术团队与重庆永航钢厂达成协议,在重庆永航80吨Consteel电炉热试一个炉役的全套镁碳砖和相关耐材辅助材料,及一个钢包的镁碳砖和相关辅助耐材,永航钢厂(甲方)要求我们的电炉镁碳砖及钢包碳砖,使用次数必须超过以前耐材厂家的使用次数,并给我们设定电炉碳砖的寿命最低大于350炉次,钢包是105炉次;同时约定如果第一个试验达到双方约定的目标,将与我们建立持久的合作关系。这样的技术承诺给我们带了来巨大的挑战,永航钢厂的设备条件是具备这个能力,现场人员操作水平较低,工艺的优化方面还有待于进一步提高。
永航当时生产状况:
  1.产量低,未达到设计产量。
  2.电耗偏高。
  3.炉衬寿命短。
  4.电炉小炉盖寿命极低。
  5.成本偏高。
  基于这些条件我们对其整个生产工艺及现场操作进行细致的分析,并制定了相应的整改方案。件我们进行细致的分析与调整。
技术支持团队涉及内容:
  1.负责与甲方与总经理及甲方采购部进行沟通与协调。
  2.炼钢团队负责甲方电炉——精炼——连铸——轧钢成品质量,重新对生产工艺进行优化,并制定出相应方案。
  3.负责公司电炉和钢包砌筑工艺的优化指导和监督。
  4.负责电炉-精炼-连铸的工艺制定,并指导现场工人的正确操作技能。
考核指标完成情况
  经过为期10天的在线使用,使用效果与其历史最好水平对比见

 

表-1
 
 
使用情况小结:
  1.本次试验盛旺冶金科技有限公司优化了耐材生产工艺,渣线砖侵蚀均匀,侵蚀速度明显降低,炉坡侵蚀速度也大大延缓,耐材寿命显著提高。
  2.本次试验我们优化了泡沫渣造渣工艺,耐火材料的使用寿命得到较好的发挥。
  3.由于我们采用优质捣打料,炉坡侵蚀非常缓慢,垫炉坡次数下降,炉役后期捣打料消耗骤然下降,大大降低了非作业时间;变向地提高了产能。
  4.下线炉砖最低残留厚度200mm,按此厚度,正常使用在500炉左右。
  5.钢包砖未进行中途挖修,只是中途更换透气砖,寿命已经达到114次,如果挖补,使用寿命会更长。
  6.通过表-1的基本数据对比显示,最终使用结果均达到协议的要求,同时也得到了甲方充分肯定与认可。
 
技术服务前后的其他相关技术指标对比见
表-2
 
  之后,我们建立了长期的合作关系,局部指标在此基础上也有大幅度地提高,达到了同行领先水平。
 
结论:
  1.通过炼钢工艺优化,包括优化新炉烘炉、供氧、造渣、供电曲线、最佳留钢量等工艺,大幅度地产能和耐材使用寿命。
  2.在耐材自身质量良好的前提下,结合炼钢工艺,耐火材的整体寿命(电炉炉衬、钢包、)同步提升;电炉小炉盖寿命产生级数性提高,最高达到2800多次,使用三个月之久 。
  3.各项指标消耗明显下降。
  4.生产效率显著提高,产能较以前提高46.5%。
  5.综合经济效益显著提高。
   
                                      
2019年6月14日星期五
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